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              使用不當(dāng)造成紫銅烘缸爆炸案例分析

                 2021-02-19 子琪135
              核心提示:1986年2月1日,湖北省江陵縣某人造鹿皮廠發(fā)生紫銅烘缸爆炸,死亡3人,傷4人,直接經(jīng)濟(jì)損失5萬元。
                   1986年2月1日,湖北省江陵縣某人造鹿皮廠發(fā)生紫銅烘缸爆炸,死亡3人,傷4人,直接經(jīng)濟(jì)損失5萬元。

                  (一)事故經(jīng)過

                  江陵縣某人造鹿皮廠是個(gè)小型鎮(zhèn)辦集體企業(yè),1986年2月1日下午該廠植絨車間上早班的工人快下班了,烘缸和植絨生產(chǎn)線與往常一樣還在不停地運(yùn)轉(zhuǎn)著。突然間,一聲悶響,烘缸爆炸了。該烘缸是鄭州某紡織機(jī)械廠制造的,規(guī)格為01500 mm × 1400 mm.外殼系由一塊3 mm厚的紫銅板圈制焊接的,兩端與端蓋的連接由熱壓固定。爆炸時(shí),烘缸殼體沿縱向焊縫撕開,被拋出4m多遠(yuǎn)。強(qiáng)大的氣浪把操作平臺(tái)全部摧毀;烘缸上方的5塊屋面預(yù)制板被掀開,其余大部分被震動(dòng)脫縫;740㎡的車間80%的門窗被汽浪沖毀,其中一扇窗門飛出70 m遠(yuǎn);生產(chǎn)中的物料被散落整個(gè)車間。現(xiàn)場的2名死者,一個(gè)被汽浪沖至3m多高,15 m遠(yuǎn)處的車間搖窗上掛著,另一個(gè)則被汽浪沖出窗外(通過鐵柵)17 m遠(yuǎn)處,其慘狀不堪目睹。另外,還重傷2人(其中1人經(jīng)搶救無效于2月3日下午死亡),輕傷3人,造成直接經(jīng)濟(jì)損失5萬元。

              壓力容器

                  (二)事故原因分析

                  (1)領(lǐng)導(dǎo)無知蠻干、忽視安全生產(chǎn)是造成這次事故的主要原因。1983年11月,該廠轉(zhuǎn)產(chǎn)后,四名廠級(jí)領(lǐng)導(dǎo)主要憑自己的主觀愿望、工作熱情和感性知識(shí)指揮生產(chǎn),對壓力容器的安全技術(shù)知識(shí)一無所知。原來,第一條植絨生產(chǎn)線上安裝的是一臺(tái)造紙廠用的鑄鐵烘缸,因其耐壓性能較好,所以在0.4~0.6 MPa的蒸汽壓力下,使用了兩年多沒有出什么問題。1985年9月,廠里決定上第二條植絨生產(chǎn)線時(shí),幾個(gè)領(lǐng)導(dǎo)只考慮到紫銅烘缸價(jià)格便宜,重量輕、傳熱快、平整光滑,根本沒有考慮它的承壓性能如何,就從沙市印染廠購回了三個(gè)。在一無圖紙資料,二無使用說明書,既不了解設(shè)備的性能,又不參觀學(xué)習(xí)的情況下,就盲目同意按第一條植絨生產(chǎn)線上鑄鐵烘缸的使用條件和安裝方法,進(jìn)行安裝后便投入了生產(chǎn)。

                  (2)設(shè)備安裝錯(cuò)誤,生產(chǎn)管理失調(diào),這是造成這次事故的直接原因。這臺(tái)只使用了4個(gè)多月的烘缸,為什么會(huì)爆炸呢?事故發(fā)生后,通過調(diào)查了解才知道該烘缸的工作壓力是0. 15 MPa(這是同類型號(hào)設(shè)備操作規(guī)程中規(guī)定的工作壓力),而該廠鍋爐房送出的蒸汽壓力為0.4~0.6 MPa,顯然大大超過了該烘缸的允許限度。錯(cuò)誤的是,該廠沒有在蒸汽管道上按《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》的要求安裝減壓閥、壓力表和安全閥,而僅裝一個(gè)截止閥起供、停汽的作用。在生產(chǎn)管理上,也沒有合理的操作規(guī)程,烘缸的溫度全靠工人用手摸和開關(guān)閘閥來控制,所以在生產(chǎn)中閘閥時(shí)開時(shí)關(guān)(廠里規(guī)定15 min開關(guān)一次),致使烘缸的工作條件十分惡劣,焊縫金屬易于疲勞,在長時(shí)間超壓運(yùn)行的情況下.缸體沿縱向焊縫突然撕開,發(fā)生了爆炸。

              (3)干部和工人缺乏基本的安全技術(shù)教育,這是釀成這次事故的重要原因。該廠轉(zhuǎn)產(chǎn)以后,生產(chǎn)工藝、設(shè)備和技術(shù)條件都起了根本的變化。但是,由于安全生產(chǎn)知識(shí)的教育沒有相應(yīng)跟上,所以職工的安全技術(shù)素質(zhì)很差。由于該廠是兩班制生產(chǎn),后夜班間歇,因此,烘缸內(nèi)冷凝積水是不可避免的。按一般常規(guī),間歇后生產(chǎn),應(yīng)首先排除缸內(nèi)的冷凝水,然后再供汽升溫。但是該廠沒有制定排放冷凝水的具體規(guī)定和要求,操作工人又不知道為什么要排除和怎樣排除冷凝水。根據(jù)現(xiàn)場情況和有關(guān)資料推算,爆炸前缸內(nèi)積水約有0.7t左右,爆炸時(shí),正是這些缸內(nèi)的飽和水瞬間汽化,體積急劇膨脹,大大增加了爆炸的殺傷和破壞程度。否則是不會(huì)有如此慘重的損失的。

                  (三)事故教訓(xùn)

                  (1)壓力容器使用單位應(yīng)按有關(guān)規(guī)定要求指定具有壓力容器專業(yè)知識(shí)、熟悉國家相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的工程技術(shù)人員負(fù)責(zé)壓力容器的安全管理工作。杜絕無知蠻干,才能減少責(zé)任事故。

                  (2)壓力容器使用單位應(yīng)根據(jù)設(shè)備和生產(chǎn)工藝制定安全操作規(guī)程,指導(dǎo)工人操作。

                  (3)壓力容器的操作人員應(yīng)該熟悉壓力容器基本知識(shí)和生產(chǎn)工藝,并經(jīng)國家質(zhì)4技術(shù)監(jiān)督部門的培訓(xùn)考核,取得操作證后方可上崗操作。

               
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